4月23日,阜冶人在冶炼厂的史册上又浓墨重彩地书写了一笔!这一天,在电调工6天的精心呵护下,首批电解镍终于面世!在场的人都喜笑颜开,欣慰不已!这标志着新鑫矿业阜康冶炼厂已具备年产万吨镍的生产能力。
万吨镍技改扩建工程开工建设、试车的感人场景还记忆犹新,投产的动人画面又接踵而至。在离投产渐近的日子里,以新电解、新常压为万吨镍启动标志的厂房里,到处都是忙碌的身影。尤其是到了新老系统对接的最后关头,厂长冯朝雨和班子成员为了给技改工程保驾护航,天天在现场指导工作,有时甚至几天不回家,有问题就在现场和相关车间、科室的领导解决或提出整改措施;车间主任许钢每天的睡眠时间不足4个小时,已是家常便饭;车间员工连续半个月都不休息,晚上小夜班,早上正常8:40上班,有的累得腰都直不起来了,有的累得一坐到车上就睡着了,这些可爱的员工却没有任何怨言!
4月17日,26名电调工忙碌在4台种板槽和32台生产槽上,有的忙着下片子,有的在冲洗着刚下到槽子里的始极片和铜棒的,现场一片繁忙却井然有序。老系统这边一拨人在高温的槽子上,汗流浃背地忙着出36槽镍板和种板。为了把停车的损失降到最低,电调工用体力和汗水,仅用了4个小时就使新老系统衔接完毕,如期地让新系统正式进入生产状态。
新系统工艺和老系统几乎一样,只新增了除油系统来提高产品产量和品级率。轻车熟路的工艺,电解车间领导却丝毫不敢大意,二月中旬,就开始做前期准备工作。车间还在增产不增人的情况下,内部挖潜提升现场管理,将车间管理分成了四大块,并挑选了六个有技术的员工聘为车间技术员,两项举措使车间既分工明确又增添了技术力量。
车间主任许钢在全面考虑新系统工作时,针对以往第一次下种板容易出现爆板影响生产的现象,大胆提出投产时采用电氧化法来处理阳极表面。后来生产证明,此举不但保证了电镍的质量,还大大提高了工作效率。首批镍板问世后,车间技术人员就将精力放在改进技术和完善工艺上,使电解镍的品级率有了大幅度地提高。目前,根据生产排布计划和原料情况,又新扩两台电解槽。
站在带有玻璃钢式开合型屋顶通风机的高大气派的新电解厂房里,望着天车护栏上醒目的“坚持科学发展观,打造一流工业园区”巨幅标语,看着身边挥汗如雨的电调工们,心中不禁感慨,有这样一支优秀的领导和员工队伍,阜冶做大做强将指日可待!
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